2016年12月9日為認(rèn)真落實(shí)好公司推行成本考核改革精神,原料分廠切實(shí)加強(qiáng)車輛的管理使,最大限度節(jié)約成本發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
三季度以來,原料分廠結(jié)合工作實(shí)際,充分發(fā)揮好服務(wù)生產(chǎn)一線的職能作用,合理安排車輛保證原料供給。除合金1、5、6號爐和精煉爐交鐵與附加料外,其它各點(diǎn)上料、出鐵、出渣一律使用渣車轉(zhuǎn)用,禁止使用鏟車從事以上各點(diǎn)的轉(zhuǎn)運(yùn)工作,盡量安排LNG加氣車輛轉(zhuǎn)運(yùn),從而降低了鏟車油耗和維修費(fèi)用,達(dá)到節(jié)支降耗目的。
加強(qiáng)生產(chǎn)車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,杜絕車輛帶病作業(yè),保證車輛安全運(yùn)行。對于車輛潤滑部位進(jìn)行明確規(guī)定,避免造成鋰基脂不必要的浪費(fèi)。同時細(xì)化了潤滑油的加注流程,嚴(yán)格實(shí)行從油桶到油壺,再從油壺到漏斗注入發(fā)動機(jī)或液壓箱的流程,避免潤滑油浪費(fèi),減少維修成本的發(fā)生。(原料分廠 烏力吉)
|